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       真空泵度輕微下降,有很多原因造成,比如說油路調(diào)節(jié)不佳,導(dǎo)致供油量過大或者過小,在轉(zhuǎn)子和缸體最低接觸點(diǎn)很難形成油膜或者反突竄氣等因素。

      漏氣的主要表現(xiàn)是:油窗內(nèi)有連續(xù)不斷的氣泡外冒,閥門  片跳動有不規(guī)則響聲以及出氣口有陣發(fā)性煙霧冒出。  漏氣多發(fā)生于閥門片密合不好,軸密封圈損壞,軸封缺油,  泵腔端面油槽缺油,端蓋板變形,油路調(diào)節(jié)螺針?biāo)蓜?,摻氣閥  未擰緊或密封墊等損壞,真空泵油不夠,旋片、轉(zhuǎn)子、彈簧損  壞,泵腔被劃傷,裝配間隙過大等等。修理時,可從下述幾個  方面著手  1.調(diào)節(jié)油路米下平中
例如,有一臺滑閥泵,真空度上不去的主要原因是軸封缺  油。因?yàn)楫?dāng)油路不通時,軸封蓋內(nèi)沒有汕,使密封性能變差,  發(fā)生漏氣。修理時,可將端蓋上的調(diào)節(jié)螺針退出一點(diǎn)看真空度  變化情況。如果仍無改進(jìn),就拆下軸封端蓋,清洗干凈,用壓  縮空氣吹通油路孔,并檢查從腔體到端蓋之間油路孔中所墊橡  皮是否損壞,孔內(nèi)有無堵塞。確認(rèn)密封圈等其他部件均完好  無損后,將其重新裝好,并開泵調(diào)節(jié)螺針,使進(jìn)油量大小合適。  經(jīng)反復(fù)調(diào)整,這臺泵的真空度迅速達(dá)規(guī)定指標(biāo)。  另一臺2X一8型旋片式真空泵,由于端而油槽內(nèi)缺油而使  真空度很低。檢查時,宏現(xiàn)真空泵油太少。因上部油箱有一小  孔通端面油橧,當(dāng)汕面低于此小孔時,便無油流入油槽,此時  端蓋板若不夠平,則肯定造成漏氣,使真空度下降。把油加到規(guī)定的油線,即可消除故障。  另有一臺蘇式400立升/分機(jī)械滑閱泵,內(nèi)中有一合小油泵和微調(diào)閥(螺針)控制油路進(jìn)汕量。起先,真空度老是上不去,幾次全拆修理,測量裝配間隙,均未發(fā)現(xiàn)大的毛病。后來,仔細(xì)地調(diào)節(jié)它的進(jìn)油量大小,發(fā)現(xiàn)真空度有明顯變化,當(dāng)進(jìn)油量調(diào)到最佳值后,真空度完全恢復(fù),達(dá)到生產(chǎn)要求。此例明顯說明,修泵中,要仔細(xì)觀察,先做好外部調(diào)整工作,在無效時,再拆泵修理;而且首先應(yīng)注意油路調(diào)節(jié)。
由上面三例可以看到,保證真空泵各部分間隙恰當(dāng)?shù)挠土渴呛荜P(guān)鍵的問題。軸和套的間隙,切點(diǎn)間隙和端面間隙內(nèi)保持適當(dāng)?shù)挠土渴桥c保證形成密封油膜密切相關(guān)的。泵經(jīng)長期運(yùn)轉(zhuǎn),油的沉積、臟物阻塞油路是不奇怪的,故應(yīng)定期清理。
2.檢修排氣同  泵的閥門片損壞也是常見故障之一。理有油窗內(nèi)連績不斷  冒出氣泡,甚至油大量翻騰,真空度很低或真空計指針來回擺  動(俗稱回氣),就多半屬于閥門毛病。例ZBⅢ-65等老式五  片泵,其排氣閥是雙彈子的,彈子因長時間跳動,打穿蓋板或  螺釘松動而跑掉。彈子飛走是不稀奇的,因此應(yīng)定期檢查這種  結(jié)構(gòu)的閥門蓋板是否已被打出凹坑。若被打出凹坑,則應(yīng)更換  蓋板。鋼片式閥片易破碎,壓緊螺釘易松動或壓不平,油橡膠、  夾布膠木板型閥片易變形損壞,大型泵壓緊閥門片的彈簧易于  折斷,遇有這些故障,只需更換閥片、彈子等零件即可。  當(dāng)然,閥門有些毛病也不易一下發(fā)現(xiàn)。例如:有一臺滑閥
泵,真空度忽高忽低,象這種情況的毛病比較難查,因?yàn)楸憩F(xiàn)不明顯,有時是間或性的。按經(jīng)驗(yàn)判斷,泵腔變形,局部微漏,油密封膜偶然破壞,閥片毛病均可能使真空度擺動。因此先拆下端蓋,檢查泵腔圓度、錐度,端面配合公差,偏心輪平行性等,其結(jié)果,問題均不大,在允許范圍內(nèi)。裝配后真空度仍擺動,又懷疑泵體密封漏氣,于是用蟲膠漆溶液涂刷幾次,待干后再抽測,仍然不行。經(jīng)仔細(xì)聽泵音,發(fā)現(xiàn)閥片跳動音不大清脆,也略有不勻,有時,可看到有幾個氣泡冒出來。但查閥片,并未壞。再仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)閥片關(guān)不死出氣口。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)閥片按裝后,角度不對,即與出氣口不平行。這時采取把閥片壓板修成一定角度,并加彈簧壓緊閥片,這樣,再測試真空度,表針不再擺動,經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)證明,確實(shí)修好。
此例雖有點(diǎn)特殊,說明制造上產(chǎn)生的毛病在使用日久后
也會反映出來。
應(yīng)當(dāng)重視排氣閥這一部分,要經(jīng)常仔細(xì)檢查它的工作情況。
因它常會出現(xiàn)各種各樣的毛病。排氣閥的毛病除閥片易壞外,
還有閥片未裝緊、未裝正、碎裂,支桿松動,壓累螺母松動,
壓緊彈簧碎裂,彈子跑掉等,均應(yīng)仔細(xì)檢查。  寫
在操作上,應(yīng)注意不要猛開泵,因?yàn)楸们粌?nèi)貯滿油后,猛然開泵,便會打壞轉(zhuǎn)子(特別是高真空級轉(zhuǎn)子),輕則打碎閥片、旋片。特別是在抽含氣量很多的容器時,一定要注意使泵逐步啟動或用手盤動皮帶輪數(shù)圈再開泵。真生1
3.裝配間隙聯(lián)裝配間隙、零部件間的配合公差是極重要的參數(shù),是直接影響真空泵性能的。前已分析過零件的精度和配合不好將會出現(xiàn)的毛病??掌洳恍璧琢績?nèi)
例如,有一臺2X-15型泵,使用者反應(yīng)真空度總是抽不高。預(yù)抽發(fā)現(xiàn)它運(yùn)轉(zhuǎn)正常,不漏氣,不漏油,噪聲不明顯,溫升也不厲害,只是真空度僅20格(約8×1072托)。經(jīng)驗(yàn)證明,真空泵油太臟,油中有水分,用錯了油,腔體內(nèi)零部件磨損,零件間配合間隙過大等均會使真空泵產(chǎn)生這種情況。不得著手修理時,可先作換油處理,因這種方法是最方便也最湊效的方法。往往一些泵的真空度不高,換了油就解決了。如換油不行,反正下一步局部拆修或全拆修也是要換油消洗的。該2X-15型泵經(jīng)換油后真空度仍在20格,故決定將它拆開檢查當(dāng)清擦干凈后,測量零部件的腔體尺寸,發(fā)現(xiàn)端面間隙4~5絲偏大,但考慮這種間隙只要調(diào)整好油路常常是可以的,所以


在吹通油路孔后,即裝好試抽,不過仍是20格。當(dāng)?shù)诙尾痖_,  檢查不垂直度(應(yīng)不大于半絲,即0.005毫米),發(fā)現(xiàn)欠住。于是  送平面磨床將腔體端面磨去2~3絲,使轉(zhuǎn)子、旋片、腔體、端  蓋間配合間隙均小于2~3絲,不垂直度合格,這樣,再裝配后  試抽,毛病就解決了,真空度達(dá)70格(1.5×102托左右),已滿
足生產(chǎn)使用。
此例說明有些毛病是很復(fù)雜的,不仔細(xì)檢查有時是難以檢
查出來的。同時,也可看出,泵零部件的配合間隙是多么重要。
以上僅就真空度不高所舉的幾個方面的例子,并未包括所
有漏氣等不正常原因。當(dāng)然,真空泵油方面:油量不足,油臟,
油的牌號不符,混油,油中含水,因摩擦生熱使油質(zhì)太稀,因
油路不通使泵腔內(nèi)沒有適量油產(chǎn)生密封油膜,閥片損壞使油在
泵腔內(nèi)循環(huán)、密封不好等,均會使真空度上不去。在閥片、排氣閥門方面:前所列出的一些毛病,也會使真空度無法提高。配合間隙選取和零件尺寸公差更是修泵中的關(guān)鍵,要嚴(yán)加注意。另外,有些中隔板壓入式的真空泵,由于壓入時的過盈量過大,使泵腔變形,也會產(chǎn)生漏氣從而使真空度下降。裝配不當(dāng),端蓋螺釘松緊不一,轉(zhuǎn)子軸心位移,旋片活動不好或彈簧變形,摻氣閥墊圈損壞或沒有擰緊等情況,均會使機(jī)械泵的真空度很低。只要找出相應(yīng)毛病,加以處理,即可修復(fù)。但要注意,必須根據(jù)具體情況和試抽時的仔細(xì)觀察,加以判斷,不要在情況或病因未明之前,即魯莽從事,這樣往往易于損壞部件,加大故障范圍,造成不良后果甚至報廢。
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